
長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)操作規(guī)程的優(yōu)化
長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)控制樁位偏差,滿足規(guī)范要求
某鉆孔樁工地,自地表向下3~4 m范圍內(nèi)堆積了一層厚厚的鐵礁石,質(zhì)地堅(jiān)硬。人工埋設(shè)護(hù)筒費(fèi)時(shí)費(fèi)力,不能滿足施工進(jìn)度要求,須用螺旋鉆斗直接開孔。但由于鐵礁石質(zhì)地堅(jiān)硬且膠結(jié)性好,鉆進(jìn)時(shí)引起鉆機(jī)的巨大擺動(dòng),樁位偏差達(dá)30~50 cm,大大超過規(guī)范要求。經(jīng)過多次實(shí)踐分析,進(jìn)行如下改進(jìn):首先放棄原螺旋鉆斗,改用筒式鉆斗直接鉆進(jìn),并在筒式鉆斗筒底沿周向等距離焊接錐形鉆齒,變樁心鉆進(jìn)為樁邊圓周環(huán)切,受力均勻;然后在操作時(shí)先將鉆桿轉(zhuǎn)速開到1擋,并實(shí)行間斷性加壓鉆進(jìn),輕壓慢轉(zhuǎn),控制回次進(jìn)尺,不斷檢查樁位偏差并及時(shí)調(diào)整。待進(jìn)入鐵礁石層約1 m后,鉆斗在孔內(nèi)已形成導(dǎo)向,此時(shí)將轉(zhuǎn)速開到2擋,恢復(fù)正常轉(zhuǎn)速進(jìn)行鉆進(jìn)。實(shí)踐表明,不僅樁位偏差全部滿足規(guī)范要求,而且工效提高了近4倍。
3.2控制回次進(jìn)尺,提高工效
無循環(huán)旋挖鉆機(jī)采用鉆斗直接取土的工藝,在大口徑樁孔的施工中優(yōu)勢(shì)最為明顯,而在小口徑樁孔的施工中就顯得捉襟見肘。由此,我們摸索出回次間斷性連續(xù)鉆進(jìn)方法,即每進(jìn)尺10 cm,空轉(zhuǎn)2~3轉(zhuǎn),回次進(jìn)尺控制在30~40 cm,提鉆卸土。此時(shí)進(jìn)入鉆斗內(nèi)的粘土在鉆斗內(nèi)形成一個(gè)不連續(xù)的整體,加之有泥漿的隔離,粘土與鉆斗筒壁的附著力大大減小,鉆斗開蓋后卸土非常容易。實(shí)踐證明,從開孔至通過該粘土層僅需30 min,工效提高了近6倍。
3.3控制提鉆速度,保證成孔質(zhì)量
R412型鉆機(jī)采用單滑輪單鋼絲繩提升(提升力約為120 kN),回次提鉆時(shí)間很短,工效較高。但對(duì)于砂層或其它穩(wěn)定性較差的地層,由于提鉆速度快,使得鉆斗在瞬間形成活塞,造成下部的短暫真空,抽吸垮孔,不但影響了成孔的質(zhì)量,而且加大了砼的灌注量。為改善這一狀況,我們?cè)阢@斗底部徑向?qū)ΨQ地焊接一定厚度的鐵塊,加大鉆斗上下直徑差,以減少斗體對(duì)孔壁的接觸與擾動(dòng),變面接觸為點(diǎn)接觸;在操作上,每個(gè)回次進(jìn)尺完成初始提鉆時(shí),降低提鉆速度,將抽吸作用降至最低,提升約5 m后改為正常提升速度。
總之,鉆機(jī)的操作較為簡(jiǎn)單,但操作規(guī)程掌握的好壞直接關(guān)系到工作效率與工程成本。尤其針對(duì)不同地層采用的操作規(guī)程需不斷總結(jié)研究,合理的操作規(guī)程必將起到事半功倍的作用。