
無循環(huán)長螺旋鉆機操作規(guī)程的優(yōu)化
1鉆機介紹
長螺旋鉆機系全液壓控制、履帶行走、伸縮式鉆桿(凱式鉆桿)、采用靜態(tài)泥漿護壁、鉆斗直接取土的新型鉆機。****扭矩120 kN*m,****給進力100 kN。在操作室內(nèi)可實現(xiàn)全部動作的控制,并有多個鉆進參數(shù)表,如:柴油機轉(zhuǎn)速表,柴油機機油壓力表,液壓油溫度表,鉆桿提升(下放)壓力表,回轉(zhuǎn)壓力表等。鉆桿轉(zhuǎn)速1擋13 r/min,2擋 32 r/min。操作直觀明了。
2操作規(guī)程不當(dāng)容易誘發(fā)的問題
鉆機投入使用后,效果很好。但武漢市城區(qū)地基的復(fù)雜多變給施工帶來諸多不便,主要表現(xiàn)在以下幾點:
(1)地表雜填土(主要為建筑垃圾、廢棄的砼、磚塊)不均勻,常規(guī)方法鉆進容易導(dǎo)致樁位偏差過大。
(2)地表下埋有淤泥質(zhì)粘土,層厚較大,粘性高,常規(guī)方法鉆進導(dǎo)致鉆斗卸土非常困難。每鉆進一回次僅需2~3 min,而人工掏取鉆斗內(nèi)鉆渣要1 h多。
(3)地層中含有較厚的砂層,常規(guī)方法鉆進經(jīng)常造成垮孔,超方嚴(yán)重,給清孔及灌注工作帶來困難。
3操作規(guī)程的優(yōu)化
3.1控制樁位偏差,滿足規(guī)范要求
自地表向下3~4 m范圍內(nèi)堆積了一層厚厚的鐵礁石,質(zhì)地堅硬。人工埋設(shè)護筒費時費力,不能滿足施工進度要求,須用螺旋鉆斗直接開孔。但由于鐵礁石質(zhì)地堅硬且膠結(jié)性好,鉆進時引起鉆機的巨大擺動,樁位偏差達30~50 cm,大大超過規(guī)范要求。經(jīng)過多次實踐分析,進行如下改進:首先放棄原螺旋鉆斗,改用筒式鉆斗直接鉆進,并在筒式鉆斗筒底沿周向等距離焊接錐形鉆齒,變樁心鉆進為樁邊圓周環(huán)切,受力均勻;然后在操作時先將鉆桿轉(zhuǎn)速開到1擋,并實行間斷性加壓鉆進,輕壓慢轉(zhuǎn),控制回次進尺,不斷檢查樁位偏差并及時調(diào)整。待進入鐵礁石層約1 m后,鉆斗在孔內(nèi)已形成導(dǎo)向,此時將轉(zhuǎn)速開到2擋,恢復(fù)正常轉(zhuǎn)速進行鉆進。實踐表明,不僅樁位偏差全部滿足規(guī)范要求,而且工效提高了近4倍。
3.2控制回次進尺,提高工效
無循環(huán)旋挖鉆機采用鉆斗直接取土的工藝,在大口徑樁孔的施工中優(yōu)勢最為明顯,而在小口徑樁孔的施工中就顯得捉襟見肘。如武昌徐東路橋梁管理中心大樓鉆孔灌孔樁樁徑為600 mm,且自地表向下約10 m范圍內(nèi)為粘性很強的淤泥質(zhì)粘土,回次鉆進后卸土非常困難,工效極低。經(jīng)分析,鉆斗卸土的充分條件是鉆斗內(nèi)土體自重大于土體與鉆斗筒體的附著力。由此,我們摸索出回次間斷性連續(xù)鉆進方法,即每進尺10 cm,空轉(zhuǎn)2~3轉(zhuǎn),回次進尺控制在30~40 cm,提鉆卸土。此時進入鉆斗內(nèi)的粘土在鉆斗內(nèi)形成一個不連續(xù)的整體,加之有泥漿的隔離,粘土與鉆斗筒壁的附著力大大減小,鉆斗開蓋后卸土非常容易。實踐證明,從開孔至通過該粘土層僅需30 min,工效提高了近6倍。
3.3控制提鉆速度,保證成孔質(zhì)量
R412型鉆機采用單滑輪單鋼絲繩提升(提升力約為120 kN),回次提鉆時間很短,工效較高。但對于砂層或其它穩(wěn)定性較差的地層,由于提鉆速度快,使得鉆斗在瞬間形成活塞,造成下部的短暫真空,抽吸垮孔,不但影響了成孔的質(zhì)量,而且加大了砼的灌注量。為改善這一狀況,我們在鉆斗底部徑向?qū)ΨQ地焊接一定厚度的鐵塊,加大鉆斗上下直徑差,以減少斗體對孔壁的接觸與擾動,變面接觸為點接觸;在操作上,每個回次進尺完成初始提鉆時,降低提鉆速度,將抽吸作用降至最低,提升約5 m后改為正常提升速度。在漢口臺北路中橋大廈鉆孔樁工地,優(yōu)化鉆進規(guī)程后,成孔平均充盈系數(shù)由原來的1.3降至1.1,大大降低了成本。
總之,鉆機的操作較為簡單,但操作規(guī)程掌握的好壞直接關(guān)系到工作效率與工程成本。尤其針對不同地層采用的操作規(guī)程需不斷總結(jié)研究,合理的操作規(guī)程必將起到事半功倍的作用。